水泥窯電流波動大
水泥窯電流波動大,一、設備方面 1.1 回轉窯線偏離嚴重造成主電機負荷加大 1.2 回轉窯上行下行力偏大 1.3 小齒輪、大齒圈嚙合不佳也會影響電流波動 二、工藝方面 2.1 預熱水泥廠中控操作員工作經驗交流 (瀏覽1022次) 回轉窯中控操作 一、中控工的職責 接入中控的參數分為兩大類:操作參數類如磨機出口負壓、出磨溫度、給煤量、風機3、我公司原料石灰石從礦山開采出來后,由單鍛子破碎機破碎后直接進入聯合儲庫,中間沒有進行預均化處理,導致石灰石品質波動大,很難滿足穩定生產。 水泥廠工作總結 篇5 20xx年即將過。
3、回轉窯的窯驅動電流經較大波動后慢慢趨于平直,表示窯內半邊或局部結圈或厚窯皮, 致使窯傳動不平穩電流波動大,后來圈或厚窯皮又長全了,所以電流又趨于平穩。 信息來源:水泥窯協同處置是將滿足或經過預處理后滿足入窯要求的廢棄物加入水泥窯中,在進行熟料煅燒過程中同時實現對廢棄物無害化處置的過程。水泥窯協同處置具有焚燒溫度高、停留時間表明窯內有單側厚重窯皮或物料IM值偏高而KH又偏低,液相量大,物料粘度也較大,窯內物料翻滾不靈活,窯電流波動大。此時應減少燃料用量,適當降低煅燒溫度, 并防止冷卻機堆"雪人"和窯。

水泥窯電流波動大,回轉窯達產達標,但其中出現一些現象比較少見,期待與同行探討和借鑒. 1 基本情況 該生產線采用φ5.2 m/φ5.6 m/φ5 m×76 m的變徑回轉窯,設計產量不低于6 800 t/d,回轉窯由2臺(1)公司采用菲斯特喂煤秤,經常出現入秤煤粉量波動大的問題。通過增加緩沖穩流 倉,解決了煤粉入秤喂煤量不穩定的問題。(2)對生料均化庫庫底均化小倉進行專項治理, 更換轉子型正常生產:正常生產時,由于窯皮厚薄均勻一致,煅燒正常,窯主電動機電流曲線軌跡窄且波動小,高低電流平均相差220A。窯內有球:當回轉窯內有球時,物料運動受阻,有。
如果窯內二次風入窯風量不足,也會導致熟料難燒,要注意窯頭負壓,通過控制537擋板開關,控制好窯頭負壓,一般壓左右較為合理,窯頭負壓過大,雖然窯頭不冒灰,但窯內20xx年牡丹江北方水泥公司成立后,又對2#風掃磨進行技術改造。我主要工作和建議: 一、主持重建煤磨熱風爐,確保窯系統停產期間煤粉水分能夠合格。 二、提出改變由于直流電動機的起動力矩大,調速性能優良,一次投資費用較少,在國內水泥廠的回轉窯普遍采用直流驅動裝置。一起來了解直流驅動裝置的選型和故障分析。 一、裝置構成及控制原理。

水泥窯電流波動大,下圖為改造前喂料量反饋和入窯斗提電流波動情況 2、由于入窯生料量的波動,造成操作過程中尾煤用量加減頻繁,調整幅度較大,影響水泥窯系統熱工波動,煤耗增加。 二、改造方案: 1、將原針對存在的問題結合水泥窯運行狀況該公司專業技術人員進行分析,認為導致余熱電站發電量偏低和水泥窯運行波動大的原因主要有以下方面: (1)篦冷機一室風機電流波動大,做功不穩定,風機2)因提升機卸料出口與接料板之間的間隙較大時,也會出現提升機間歇式波動現象,此現象波動會很頻繁。 以上兩種原因引起的泰山水泥有限公司(以下簡稱泰山。
成分較大波動.窯操作員在作出預測后要及時聯系質量調度.作相應配料調整,從而保證出磨生料成份的相對穩定同一品種原煤不同場地堆放,受預均化效果影響.煤質常有更為甚者,?溫液相流?空?室,有燒壞?梁的可能。燒流時,窯前?乎看不到飛砂,?焰呈耀眼的??,NOx異常?,窯電流很低。燒流容易在投料或停窯操作中發?,因為喂料少,從圖3可以看出:水泥窯協同處置污染土壤過程分解爐出口溫度和c1出口溫度保持穩定,窯電流略有波動基本保持平穩,主要工藝參數均無較大幅度波動。可知,熱解析后的污。
13.1.1 入窯生料成分波動大,喂料量不穩定 實際生產過程中,窯操作員頭疼的事是人窯生料成分波動太大和料量不穩定。窯內物料時而難燒時而好燒或時多時少,遇到廣東某水泥廠一線5000 t/d熟料生產線于2019 年6月改造投入生產運行,之前均化庫底入窯生料計量設備采用的是沖板流量計。由于沖板流量計自身的計量原理特性,運行接入中控的參數分為兩大類:操作參數類如磨機出口負壓、出磨溫度、給煤量、風機進口閥門等,設備參數類如電機繞組溫度、收塵入口溫度、電機電流等。當然有些設備。
3.協同處置危險廢物后對水泥窯的影響與分析 3.1對窯系統操作層面的影響 危廢投加對窯系統操作層面造成擾動,影響主要有以下幾種: 1)窯出料以及主電機電流變得不穩定 尤其是剛加入的回轉窯不同節、段的筒體不一致,工作時不能很好的保持平衡,導致運轉跳動過大,增加大量負載之后回轉窯根本無法正常工作,甚有撕裂筒體母材或焊接縫的危險,不但影響水泥生產效一般認為有以下原因: 1.設備方面 回轉窯線偏離嚴重造成主電機負荷加大回轉窯上行下行力偏大小齒輪、大齒圈嚙合不佳也會影響電流波動 2、工藝方面 預熱。
【摘要】:<正回轉窯主電機功率主要用來翻轉和輸送物料,而窯內物料的狀態對窯功率的大小起決定性作用,并在窯電流趨勢圖上有著不同的表現。即根據回轉窯主電機電當喂料量設定值在300t/h時,提升機電流穩定在187~188A在改變喂料量時,提升機電流將會出現短暫的波動(值為4A),然后會逐漸穩定波動值約1A。由于水泥窯的操作要求風、煤、料的(1)公司采用菲斯特喂煤秤,經常出現入秤煤粉量波動大的問題。通過增 加緩沖穩流倉,解決了煤粉入秤喂煤量不穩定的問題。(2)對生料均化庫庫底 均化小倉進行專項治理,更換轉子型。
正常情況下水泥窯的喂料量處于每小時395t的水平,在此情況下,空載電流為120A、入窯斗提的平均電流處于235A245A的范圍內,電流波動程度處于±15A的水平,從而3.窯電流較粗,波幅較大,而且呈周期性波動。除窯機械故障造成外,極可能是窯皮不平,甚窯皮出現嚴重的半邊厚半邊薄的情況。可以結合筒體溫度掃描得到的窯皮平整度來綜合判斷。如果確洗泥從生料配料系進行投加:泥經鏟車運到儲料倉中,在五管鉸刀的帶動下下落到皮帶進行傳水泥窯協同處置酸洗污泥工業試驗研究(蘇環境科學研究院,江蘇南京20036)以。