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立磨系統(tǒng)優(yōu)化

立磨系統(tǒng)優(yōu)化,【摘要】:正我公司5 000t/d生產(chǎn)線生料系統(tǒng)采用天津水泥工業(yè)設(shè)計(jì)研究院設(shè)計(jì)的TRM53.4生料立磨首臺(tái)樣機(jī),于2008年9月1日正式投入運(yùn)行,經(jīng)過(guò)近3個(gè)月的生產(chǎn),通過(guò)對(duì)工藝參數(shù)的不斷優(yōu)通過(guò)對(duì)生料磨的認(rèn)識(shí)和分析,如何優(yōu)化工 藝參數(shù)保證質(zhì)量、提高產(chǎn)量、降低能耗,加強(qiáng)設(shè)備維修與管理,提高完好率, 提高經(jīng)濟(jì)效益是立磨的管理和操作的問(wèn)題。針對(duì)這些問(wèn)題,分別摘要:5000t/d生產(chǎn)線生料制備系統(tǒng)配有一臺(tái)套ATOX50立磨,近年來(lái)通過(guò)對(duì)立磨壓差的理解,對(duì)選粉機(jī)粗粉下料方式進(jìn)行了改造,優(yōu)化了磨內(nèi)物料循環(huán),在穩(wěn)定的壓差條件下,增加立磨的產(chǎn)量,降。

成都嘉能恒業(yè)科技有限公司是一家專(zhuān)業(yè)從事窯用燃燒器,分解爐燃燒器,節(jié)能油槍系統(tǒng),撒料箱及翻板閥設(shè)計(jì),開(kāi)發(fā)與制造的高科技企業(yè),以先進(jìn)的工藝檢測(cè),熱工分析及計(jì)算機(jī)信息技術(shù)為手段,為水泥生產(chǎn)線量身【摘要】:大型立磨是水泥工業(yè)的重要設(shè)備,選粉機(jī)是立磨的重要工作部件。選粉機(jī)的磨損失效直接影響立磨的正常運(yùn)行,造成產(chǎn)品質(zhì)量下降,帶來(lái)經(jīng)濟(jì)損失。研究選粉機(jī)磨損失效問(wèn)題,進(jìn)通常情況下,引起?磨振動(dòng)?的原因?外乎以下?點(diǎn):"1)磨內(nèi)進(jìn)?異物造成沖擊載荷引起振動(dòng);2)料層厚度過(guò)?導(dǎo)致料層托起磨輥過(guò)?引起振動(dòng);3)料層厚度過(guò)低致使磨輥與磨盤(pán)。

立磨系統(tǒng)優(yōu)化,34 p. 電池診斷系統(tǒng)和方法 29 p. 可折疊顯示裝置 20 p. 云臺(tái)穩(wěn)定器 27 p. 用于自動(dòng)恢復(fù)座椅靠背的裝置和方法 17 p. 基于數(shù)字孿生的立磨機(jī)多場(chǎng)耦合系統(tǒng)工藝水泥立磨負(fù)荷優(yōu)化的控制是水泥立磨系統(tǒng)的重中之重,立磨負(fù)荷是否穩(wěn)定將直接決定磨機(jī)的喂料量是否穩(wěn)定,進(jìn)而也影響著水泥成品的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量。立磨負(fù)荷優(yōu)化控制的主要目的是使入2014年元月,我公司受興義西南水泥邀請(qǐng)對(duì)立磨選粉機(jī)進(jìn)行改造,在對(duì)原料粉磨系統(tǒng)初步調(diào)研過(guò)后,認(rèn)為可以對(duì)該立磨系統(tǒng)進(jìn)行改造,能夠提高立磨臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,確保在240噸以。

立磨系統(tǒng)優(yōu)化,生料立磨本身在每個(gè)工藝環(huán)節(jié)有很多節(jié)能的方法,包括降低磨機(jī)本體電耗、輔機(jī)電耗及其他低壓用電,立磨系統(tǒng)的負(fù)荷主要是磨機(jī)主電動(dòng)機(jī)和循環(huán)風(fēng)機(jī),其用電負(fù)荷達(dá)到立磨系統(tǒng)總電耗的70%1、立磨系統(tǒng)常見(jiàn)故障及處理措施 摘要:自上個(gè)世紀(jì)二十年代德國(guó)研制出臺(tái)立式磨以來(lái),它以其獨(dú)特的粉磨原理克服了球磨機(jī)粉磨的諸多缺陷。并且經(jīng)過(guò)近一個(gè)世紀(jì)的發(fā)展,立磨技術(shù)已經(jīng)在進(jìn)行尺寸優(yōu)化時(shí),首先需要定義兩個(gè)設(shè)計(jì)變量的合理變化范圍。由立磨磨盤(pán)的靜力強(qiáng)度分析可知,磨盤(pán)應(yīng)力集中的位置在磨盤(pán)下部的拐角處,而且隨著應(yīng)力集中處的厚度。

1、立磨系統(tǒng)常見(jiàn)故障及處理措施 摘要:自上個(gè)世紀(jì)二十年代德國(guó)研制出臺(tái)立式磨以來(lái),它以其獨(dú)特的粉磨原理克服了球磨機(jī)粉磨的諸多缺陷。并且經(jīng)過(guò)近一個(gè)世紀(jì)某公司為我們介紹,通過(guò)系統(tǒng)技術(shù)改造,調(diào)整原料系統(tǒng)風(fēng)量,優(yōu)化工藝參數(shù),掌握正確操作方法等一系列措施,完全可以將產(chǎn)量大幅提高上去,電耗下降到預(yù)期水平之內(nèi),實(shí)現(xiàn)通過(guò)擴(kuò)大通風(fēng)截面積、優(yōu)化風(fēng)管布局,選用高效節(jié)能風(fēng)機(jī),系統(tǒng)阻力降低1 200 Pa左右,降低了噸生料粉磨電耗,提高了系統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量,消除了燒成系統(tǒng)提產(chǎn)的生料供應(yīng)瓶頸熟料綜合電耗較去年同。

【摘要】立磨是現(xiàn)代水泥生產(chǎn)線粉磨系統(tǒng)的核心設(shè)備,具有能耗低、粉磨效率高、烘干能力強(qiáng)、系統(tǒng)流程簡(jiǎn)單、產(chǎn)能大等優(yōu)點(diǎn)。其中磨輥又是立磨關(guān)重要的研磨部件,是其核心部分而磨輥軸承(54)實(shí)用新型名稱(chēng)立磨排渣系統(tǒng)的優(yōu)化改造裝置(57)摘要本實(shí)用新型涉及生產(chǎn)節(jié)能技術(shù)領(lǐng)域,具體是一種立磨排渣系統(tǒng)的優(yōu)化改造裝置,包括立磨、立磨排渣管管口下方設(shè)置的排渣輸送機(jī)外排物料循環(huán)系統(tǒng)的主要流程是:部分磨內(nèi)物料穿過(guò)立磨風(fēng)環(huán)落到磨機(jī)底部的排渣箱,由提升機(jī)提到磨機(jī)上部與新喂料一起再次喂入立磨。外排物料循環(huán)系統(tǒng)的布置形式主要與來(lái)自生料配料站的。

因此決定對(duì)煤磨系統(tǒng)進(jìn)行技術(shù)改造,在原磨房旁邊新建一臺(tái)ZGM113K立磨代替球磨,并充分利用原有磨機(jī)系統(tǒng)的框架結(jié)構(gòu)及存儲(chǔ)倉(cāng)節(jié)省項(xiàng)目投資,同時(shí)將電除塵器改為袋除塵13、《立磨磨輥堆焊優(yōu)化改造》 主要完成人:姚 軍 楊曉斌余 杰 張衛(wèi)強(qiáng) 張 波陸陽(yáng)廖 勉 李正佳 李 漢 楊 豪 主要完成單位:漢中漢鋼新型建材有限公司 14、《空氣懸浮鼓風(fēng)機(jī)在電特別是經(jīng)過(guò)技術(shù)改進(jìn)后的立磨與球磨系統(tǒng)相比,有著顯著的優(yōu)越性,其工藝特點(diǎn)尤其適宜于大型預(yù)分解窯水泥生產(chǎn)線,因?yàn)樗?應(yīng)用有限元分析、熱傳導(dǎo)分析、流體學(xué)計(jì)算、工藝參數(shù)優(yōu)化等。

在進(jìn)行尺寸優(yōu)化時(shí),首先需要定義兩個(gè)設(shè)計(jì)變量的合理變化范圍。由立磨磨盤(pán)的靜力強(qiáng)度分析可知,磨盤(pán)應(yīng)力集中的位置在磨盤(pán)下部的拐角處,而且隨著應(yīng)力集中處的厚度立磨憑借其低能耗 [1]和高臺(tái)時(shí)產(chǎn)量(可達(dá)300 t/h以上)的獨(dú)特優(yōu)勢(shì),已成為水泥工業(yè)粉磨裝置的設(shè)備,廣泛應(yīng)用于生料粉磨、礦渣粉磨、水泥粉磨等工藝。立磨從1990年開(kāi)始在全球水泥工甘肅永登祁連山水泥有限公司生料制備系統(tǒng)采用丹麥?zhǔn)访芩梗‵LS)公司提供的ATOX37.5型立磨。該磨自投產(chǎn)運(yùn)行以來(lái),實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)情況并不理想,但在使用過(guò)程中我們不斷地探索。

自投產(chǎn)2018年以前,通過(guò)不斷的優(yōu)化調(diào)整,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到515t/h以上,并能穩(wěn)定在高產(chǎn)狀態(tài)下運(yùn)行,但還存在以下主要問(wèn)題: 1.旋風(fēng)筒結(jié)構(gòu)落后、系統(tǒng)管道偏小,磨內(nèi)壓差高,導(dǎo)致系統(tǒng)阻力高,負(fù)壓達(dá)到12500pa以自投產(chǎn)2018年以前,通過(guò)不斷的優(yōu)化調(diào)整,臺(tái)時(shí)產(chǎn)量達(dá)到515t/h以上,并能穩(wěn)定在高產(chǎn)狀態(tài)下運(yùn)行,但還存在以下主要問(wèn)題: 1.旋風(fēng)筒結(jié)構(gòu)落后、系統(tǒng)管道偏小,磨內(nèi)壓差高,導(dǎo)致系統(tǒng)阻力高,負(fù)壓達(dá)到12500pa以濟(jì)南大學(xué)碩士學(xué)位論文目錄章緒論..j.11.1國(guó)內(nèi)外立磨發(fā)展現(xiàn)狀..。

TRM38.4立磨在生產(chǎn)過(guò)程中排渣很少,外循環(huán)排渣系統(tǒng)生產(chǎn)中存在設(shè)備大部分時(shí)間處于空轉(zhuǎn)狀態(tài)、運(yùn)行噪音大、浪費(fèi)電耗、增加維護(hù)費(fèi)用等問(wèn)題。通過(guò)技術(shù)改造,有效解決了排渣系統(tǒng)的問(wèn)題,同時(shí)磨內(nèi)氣體流場(chǎng)優(yōu)化技術(shù) 立磨粉磨時(shí),磨輥和擋料圈之間間隙充滿成品物料,由于擋料圈的阻礙,擋料圈內(nèi)側(cè)物料很難被順利排出進(jìn)入分選區(qū),只能不斷被粉磨,產(chǎn)生較多的超細(xì)粉。 通過(guò)料床清吹增效技術(shù)將這部立磨主要操作參數(shù)的控制差壓:差壓是反應(yīng)磨內(nèi)喂料量大小,差壓的波動(dòng)會(huì)導(dǎo)致系統(tǒng)不穩(wěn)定。主要表現(xiàn)有差壓高磨內(nèi)物料多系統(tǒng)通風(fēng)不暢內(nèi)循環(huán)增大引起磨機(jī)振動(dòng),可以通過(guò)降低喂料量調(diào)整通風(fēng)量,增加研磨壓力。

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